1. 引言
在烟草行业中,卷烟机的稳定运行和高效维修是保证生产效率的关键因素之一。PROTOS 2C卷烟机作为行业内广泛使用的一种设备,其Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门的安装与拆卸是日常维护中的重要环节。然而,传统的阀门安装与拆卸方法不仅耗时费力,而且精度难以保证,这无疑增加了维修难度和设备停机时间。为了解决这一问题,本研究开发了一种专用于PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门安装与拆卸的电气维修工装。该工装的设计充分考虑了维修操作的便捷性、精准性和效率性。主要由长柄臂、手柄和套筒三部分组成,所有部件均采用不锈钢材质,以确保工装的耐用性和卫生性。长柄臂的设计允许在狭窄空间内进行操作,而套筒的独特形状设计则确保了与阀门的精确匹配。其结构简单、操作便捷、调整精准和适用范围广泛。通过90度折弯加工的长柄臂和特制的套筒,维修人员能够快速而准确地完成阀门的安装与拆卸工作,从而显著提高维修效率,减少设备停机时间,降低生产成本。本文将详细介绍该工装的设计原理、结构特点、操作方法以及在实际应用中的性能表现,旨在为烟草行业卷接设备的电气维修提供一种有效的解决方案。
2. 存在问题
在当前的烟草行业卷接设备维修领域,尤其是在PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门的安装与拆卸过程中,现有的维修工具往往设计较为通用,缺乏针对特定设备如PROTOS 2C卷烟机阀门的专用设计。这导致在实际操作中,维修人员难以使用通用工具实现快速和精准的阀门安装与拆卸,从而影响了维修效率。
其次,由于缺乏专用工具,维修人员在安装和拆卸阀门时往往需要借助多种工具配合使用,这不仅增加了操作的复杂性,也提高了出错的可能性,复杂的操作流程延长了维修时间,间接增加了设备的停机时间。第三,在阀门安装过程中,传统工具由于设计上的不足,难以保证阀门的精确安装位置,导致阀门功能的不稳定,影响卷烟机的整体性能,最后就是不同的卷烟机型号可能需要不同的维修工具,而现有的工具往往无法适应所有型号,这给维修工作带来了不便。
针对上述问题,本研究的目的是设计并实现一种专用于PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门的电气维修工装,以解决现有维修过程中存在的操作复杂、精度难以控制、安全风险高、维护成本高和工具耐用性差等问题,从而提高维修效率,降低生产成本,保障设备稳定运行。
3. 方案设计
3.1. 工作原理
本工装通过长柄臂(6)、90˚弯折处(4)、长柄(1)、套筒端头(2)、套筒(3)和手柄(5)这六个部分组成,如图1所示。本工装基于其独特的结构设计,旨在实现对PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门的快速、准确安装与拆卸[1]。工装的长柄(1)采用不锈钢材质,长柄的设计为L形,在特定位置沿90度折弯,使得维修人员能够更容易地接触到安装在机器狭缝内的阀门。其次,套筒(3)的设计截面根据异形螺钉的尺寸进行加工,形成了一个8 × 6 mm的方孔,并在方孔的长边方向加工出半径为5 mm的圆弧孔(2)。使得套筒能够与阀门的异形螺钉精确配合,实现螺钉的拧紧或拧松。在操作过程中,维修人员将工装的长柄头部对准固定螺钉头,通过双手握住手柄(5),可以顺时针旋转工装,使套筒与螺钉互相啮合,从而拧紧螺钉;反之,逆时针旋转则可以拧松螺钉,简化阀门的安装与拆卸过程,提高操作的便捷性和效率。长柄(1)与套筒(3)之间的连接采用焊接方式,确保连接的牢固性。焊接可以通过手工操作焊条进行电弧焊,或者采用二氧化碳气体保护焊、点焊等方式,以适应不同的制造条件和要求[2]。
Figure 1. Overall structure diagram
图1. 整体结构示意图
本工装通过其L形长柄和特制套筒的设计,实现对PROTOS 2C卷烟机剔除阀门的快速、准确安装与拆卸,从而提高设备维修效率,降低维修操作的复杂性和劳动强度[3]。
3.2. 结构参数
当该工装在进行作业时,由于其作业特点,可以看作为一受外力作用的T字形外伸梁,因此将长柄看作T型外伸梁,校核其在操作过程中可能承受的弯曲力进行计算和分析,以确保其在使用过程中不会发生断裂或过度变形[4]。
3.2.1. 材料选择
在本工装的设计中,考虑到成本、加工性和耐用性等因素,选用铸铁作为L型长柄的材料[5]。
3.2.2. 长柄强度校核
(1) 计算长柄的支座约束反力,受力图如下,其平衡方程为:
计算可得:
,
。
(2) 由其弯矩图,确定可能的危险截面,从图2可知,最大值弯矩在横截面C上,为
;最大负值玩具在横截面B上,为
。
Figure 2. Force diagram
图2. 受力图
(3) 确定可能的危险点,铸铁长柄的横截面B上的最大拉应力发生在截面上边缘的各点,最大压应力发生在该截面下边缘的各点。
其中,
——最大压应力;M——最大弯矩;y——长柄长度。
此时,已知
,
(套筒长度),
(长柄连接长度),按照《机械设计手册》标准,惯性矩
,则:
铸铁长柄横截面C上的最大拉应力发生在横截面下边缘的各点,最大压应力发生在横截面上边缘的各点,分别有:
以长柄内横截面上的最大拉应力和最大压应力进行校核,即得:
可见,长柄受力弯曲时符合弯曲正应力强度设计准则,是合理的。
其余工作部件的选用参数如下表1:
Table 1. Selection parameters of other working parts
表1. 其余工作部件的选用参数
序号 |
名称 |
工作要求 |
结构参数需求分析 |
1 |
套筒端头 |
精确加工与阀门的异形螺钉头部完美配合 |
方孔中心圆心,设计半径5 mm, 通孔端面8 × 6 mm方孔 |
2 |
套筒 |
内部方孔和圆弧孔的加工精度高,确保与螺钉的精确配合 |
焊接连接,外径直径15 mm,长度30 mm |
3 |
90˚弯折处 |
弯折处的半径应适当,以减少应力集中,提高抗疲劳性能 |
半径20 mm,90˚弯折,L形 |
4 |
手柄 |
有足够的长度和直径,提供足够的力矩传递给长柄 |
长度95 mm,主体直径为10 mm, 手柄端实心圆头 |
5 |
长柄臂 |
具有足够的强度和刚度 |
长度550 mm |
4. 应用效果
试验设计
装置:卷烟机阀门安装和拆卸的工装。
方法:选择三台卷烟机,分别使用传统拆卸方式与卷烟机阀门安装和拆卸的工装。
对PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门进行拆卸与安装,验证该工装的实用性。
步骤:(1) 选择三台型号相同的PROTOS 2C卷烟机;
(2) 使用传统拆卸工具与卷烟机阀门安装和拆卸的工装;
(3) 记录使用传统拆卸工具与卷烟机阀门安装和拆卸的工装对PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门进行拆卸与安装的时间。
结论:根据表2、表3、表4的实验数据发现卷烟机阀门安装和拆卸的工装可以快速、有效地安装与拆卸PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门。
Table 2. The first set of experimental results verification
表2. 第一组实验效果验证
实验工具 |
Y1M剔除阀门 |
Y2M剔除阀门 |
Y3M剔除阀门 |
传统拆卸工具拆卸时长/sec |
3144 |
2903 |
3366 |
卷烟机阀门安装和拆卸的工装拆卸时长/sec |
852 |
678 |
948 |
传统拆卸工具安装时长/sec |
2718 |
2472 |
2850 |
卷烟机阀门安装和拆卸的工装安装时长/sec |
744 |
642 |
822 |
Table 3. The second set of experimental results verification
表3. 第二组实验效果验证
实验工具 |
Y1M剔除阀门 |
Y2M剔除阀门 |
Y3M剔除阀门 |
传统拆卸工具拆卸时长/sec |
3186 |
2910 |
3252 |
卷烟机阀门安装和拆卸的工装拆卸时长/sec |
795 |
750 |
948 |
传统拆卸工具安装时长/sec |
2766 |
2541 |
2744 |
卷烟机阀门安装和拆卸的工装安装时长/sec |
721 |
682 |
841 |
Table 4. The third set of experimental effect verification
表4. 第三组实验效果验证
实验工具 |
Y1M剔除阀门 |
Y2M剔除阀门 |
Y3M剔除阀门 |
传统拆卸工具拆卸时长/sec |
3245 |
3030 |
3372 |
卷烟机阀门安装和拆卸的工装拆卸时长/sec |
852 |
810 |
1008 |
传统拆卸工具安装时长/sec |
2904 |
2553 |
2976 |
卷烟机阀门安装和拆卸的工装安装时长/sec |
804 |
947 |
1062 |
结论:通过使用特制工装,可以实现对PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门的快速、准确安装与拆卸,提高了维修效率,降低了操作难度,确保了设备的安全运行和生产的连续性。
5. 结论
本研究针对PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门的安装与拆卸问题,成功设计并实施了一种专用工装。经过一系列的测试和应用,本工装展现出了显著的优势和实用性,以下是对本研究成果的综合结论:
(1) 本工装的设计充分考虑了操作简便性和功能性的结合。采用不锈钢材质和L型结构,工装能够轻松地深入到机器内部狭小空间,实现对阀门的精准操作。90˚弯折处的巧妙设计,使得工装能够以最佳角度接触到螺钉,从而简化了安装和拆卸过程。
(2) 工装的操作效率得到了显著提升。与传统工具相比,本工装能够大幅减少阀门安装与拆卸所需的时间,操作人员可以快速地完成阀门的更换,从而减少了维修过程中的体力劳动和操作难度。
(3) 本工装在精度方面表现出色。套筒端头的特殊设计,能够与异形螺钉精确配合,减少了因螺钉拧紧不当导致的阀门故障,提高了设备的整体性能和可靠性。
(4) 具有经济效益。本工装制作成本相对较低,且维护简单,工装的易用性和可靠性,也减少了因操作不当造成的设备损坏和维修费用。
综上所述,本研究设计的PROTOS 2C卷烟机Y1M、Y2M、Y3M剔除阀门安装与拆卸工装,在操作简便性、效率、精度、安全性和经济性等方面均表现出优异的性能,是一种值得推广的实用新型工具。未来的研究可以进一步优化工装设计,拓展其应用范围,以满足更多型号卷烟机的维修需求。