The Optimization Design of Steam Cascade Utilization in Drying System of 30 Million m 2Gypsum Board Production Line
Many steps of the plasterboard production line need to consume mass high-temperature steam. In order to maximize the utilization rate of steam heat energy and reduce indirect carbon emissions in the production of plasterboard, the cascade utilization of steam is essential. Based on the existing production line of plasterboard with an annual output of 30 million square meters, this paper optimizes the step utilization process of steam in the drying system. The results show that the steam consumption of the optimized drying system is obviously reduced, and remarkable energy saving effect is achieved.
Drying System
纸面石膏板作为环保节能装饰装修材料已经广泛应用于住宅、商场、厂房等各类建筑当中。生产过程中,无论是回转窑的干料制备、球磨机的研磨、原料的加热均对高温蒸汽的需求较大。其中,作为石膏板最终成型的关键环节,干燥系统负责将石膏板在高温的环境下进行干燥处理,其蒸汽的使用量占到了生产线所需蒸汽的50%~60%
纸面石膏板以燃煤电厂烟气脱硫石膏为主要原料
石膏板的干燥是一个复杂的传热过程,厂内采用纵向布置辊道间接热风干燥式,包括进料系统、热风系统、干燥系统以及出料系统。其中,进料系统主要负责接收石膏板原料并输送至干燥室。热风系统为提供干燥过程中所需的高温高压热源,主要设备包括闪发罐、冷凝器、热交换器、风机、蒸汽管道;干燥系统主要设备包括干燥机,内部含13层翅片盘管等。为实现蒸汽的梯级利用,将干燥机内设置成4个分区,如
干燥机的主要热能来源为电场提供的高温蒸汽,温度约为210℃。同时干燥机4个分区内对出风温度的要求不同。因此,在实际生产过程中将结合熟料制备系统,对高温蒸汽进行梯级利用,干燥系统中,重要的余热回收装置为水蒸汽闪发罐,如
原系统的蒸汽梯级利用过程如
解决原蒸汽利用过程中出现的问题的关键在于作为储能装置的闪发罐以及连接管道。闪发罐增加了蒸汽传递过程中的阻力,通过合理的简化可提升能量传递效率。针对原始方案中的热量流失及二次蒸汽热量损失等问题,对原蒸汽梯级利用方案进行了优化升级,将闪发罐1替换为缓存器,用来过渡存储回转窑的余热蒸汽。同时,经过计算,所有的干燥余热蒸汽均在同一闪发罐中进行二次蒸汽的闪发,能够为干燥机四区提供充足的热源,凝水则直接引入冷凝水罐3中。优化后的闪发罐2尺寸计算如下:
闪发计算如下所示
式中,min为进入闪发罐的高压蒸汽的质量,kg/h;mout,d为低压蒸汽的质量流量,kg/h;mout,l为凝结水的质量流量,kg/min;优化中将闪发罐1与闪发罐2的流入质量流量之和作为min的取值,经测试取整为1700 kg/h。
容积计算如下所示:
(2)
式中,V为闪发罐的容积,m³;ρ为高压蒸汽的密度,取kg/m³;t为蒸汽的停留时间,h。经计算新闪发罐的最小容积约为6.5 m³,闪发罐的截面积计算为
(3)
式中,γ为水蒸气的比容,m³/kg;X为蒸汽的干度,取1;W为单位截面积闪发负荷,取500 m³/m2∙h;得F = 2.5 m2,则闪发罐直径为1.25 m,化整为1.3 m。
长度计算:
(4)
式中,HL为真实液柱长度,取0.975 m;He为冷凝水压降膨胀长度,按102.9℃与151℃差计算为0.045 m;Hs为分离长度,取经验值1.68 m,得闪发罐长度为2.7 m。最终得到的体积大于最小容积,符合要求。
优化后蒸汽梯级利用流程如
生产线的能源监控系统并未对干燥机的蒸汽使用进行独立监控,因此通过干燥机的整体蒸汽使用情况进行了优化前后的数据对比,如
数据种类 | 原系统 | 优化后 |
干燥四区平均温度(℃) | 90.6 | 92.4 |
石膏板成品含水率(%) | 3.7 | 3.5 |
纸面石膏板的干燥环节的持续时间长,对蒸汽的需求量大,是石膏板生产过程中主要耗能环节之一。本文为减少生产线对高温蒸汽的消耗,所提出的干燥系统优化蒸汽梯级利用的方案通过减少闪发罐数量、更替凝水管道,达到了提高干燥系统的蒸汽梯级利用效率的效果。在保证产品稳定性与可靠性的前提下,蒸汽使用量年减少约为7632吨,产生了较好的经济效益,为石膏板生产线蒸汽的梯级利用提供了新的思路与方法,具有一定的推广意义,同时也为地方的节能减排做出了贡献。