Study on the Production of Refined Zinc Sulfate from Crude Zinc Sulfate
In this paper, the technology of producing zinc sulfate from crude zinc sulfate was studied, crude zinc sulfate contains copper, arsenic, iron, cadmium and other impurities, and the high content of sulfuric acid, resulting in unsaleable products, refined from crude zinc sulfate can produce industrial-grade zinc sulfate products. The neutralization process, Iron and arsenic removal process by oxidation, removal of copper and cadmium by displacement process were investigated.
Crude Zinc Sulfate
硫酸锌是一种非常重要的工业原料,广泛应用于化工、农业、水处理、电镀等行业,也是生产锌盐和立德粉的主要原料,也可作为木材及皮革防腐、人造纤维沉淀剂、骨胶澄清等应用
本实验的原料为含杂质的粗制硫酸锌,粗制硫酸锌产出流程为铜冶炼烟灰经两段浸出工艺浸出,浸出液电积脱铜,脱铜后液蒸发结晶生产硫酸锌,结晶母液二氧化硫还原脱砷,此工艺产出的硫酸锌杂质含量较高,导致产品滞销。此硫酸锌产品即为本实验的原料。
所用原料为含杂质的硫酸锌产品,其成分见
Cu | As | Fe | Cd | H2SO4 | Zn |
0.06~0.5 | 1.25~5.70 | 0.35~1.65 | 0.20~0.50 | 5.5~19.0 | 22.1~36.3 |
由
由粗制硫酸锌生产工艺及流程发现,粗制硫酸锌极易溶于水,且粗制硫酸锌中的铜、锌、铁、砷、镉基本以硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铁、砷酸、亚砷酸、硫酸镉的形式存在,故本试验采用粗硫酸锌溶解–中和–氧化除铁砷–锌粉置换除铜镉工艺,对粗制硫酸锌产品进行提纯精制。提纯精制过程发生的化学反应如下:
1) 中和的目的是将粗硫酸锌溶液pH值控制在合理范围,以符合后期除铁砷工艺要求。
2) 氧化除铁砷原理:
① 化学作用:使砷成为难溶的砷酸铁沉淀;
② 氢氧化铁胶体吸附凝聚沉降析出。
3) 锌粉置换除铜、镉
锌粉置换除铜、镉属于置换净化工艺,置换为在水溶液中一种金属取代另一种金属的过程
因锌粉置换在酸性溶液中容易产生氢气,故在锌粉置换之前,需用氧化锌中和调节PH值。
试验过程需要的试验器材见
仪器名称 | 型号 | 生产厂家 |
数显恒温电动搅拌器 | FK-J1500H | 方科仪器有限公司 |
智能磁力搅拌器 | ZNCL-TS | 上海雷磁仪器有限公司 |
玻璃器皿 | - | 外购 |
ICP | Optima 8000 | 铂金埃尔默公司 |
电子天平 | XPR226CDR | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 |
真空抽滤装置 | GM-0.33A | 天津津腾室验设备有限公司 |
试验过程需要的主要试剂见
试剂 | 规格 | 生产厂家 |
氧化锌 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
硫酸 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
聚合硫酸铁 | 分析纯 | 天津拉斯维特化工贸易有限公司 |
双氧水 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
高锰酸钾 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
二氧化锰 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
锌粉 | 分析纯 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
将原料粗硫酸锌用水溶解,液固体积质量比采用2.5~3.5:1,充分溶解后备用。粗硫酸锌溶液的成分见
Cu | As | Fe | Cd | H2SO4 |
0.15~1.76 | 4.05~20.85 | 0.63~5.36 | 0.45~1.59 | 17.8~60.33 |
在烧杯中加入一定量的水,打开搅拌缓慢向烧杯中按液固质量比2.5~3.5:1加入粗制硫酸锌,待粗制硫酸锌充分溶解后,加入氧化钙调节PH值,反应结束后抽滤,滤液进行除铁砷,滤渣经水洗,已提高锌的利用率,水洗液可用于粗制硫酸锌的溶解。
中和后液置于500 mL圆底烧瓶中,打开搅拌缓慢向溶液中加入氧化剂双氧水后,加入聚合硫酸铁,反应一定时间,反应结束后抽滤,滤液进行置换除杂,滤渣经水洗,以提高锌的利用率,水洗液可用于粗制硫酸锌的溶解。
将除铁砷后液置于500 mL圆底烧瓶中,打开搅拌缓慢向溶液中加入氧化锌调节溶液PH值为4.8~5.2,反应一定时间,反应结束后抽滤,滤液进行置换除杂,滤渣经水洗,已提高锌的利用率,水洗液可用于粗制硫酸锌的溶解。
将氧化锌中和后液置于500 mL圆底烧瓶中,打开搅拌缓慢向溶液中加入一定量的锌粉,反应一定时间,反应结束后抽滤,滤液即为硫酸锌溶液,滤渣经水洗,已提高锌的利用率,水洗液可用于粗制硫酸锌的溶解。
将上述除杂后的硫酸锌溶液于烧杯中进行蒸发浓缩,然后进行冷却结晶,离心得到七水硫酸锌,母液返回蒸发浓缩。
工艺流程见
为了寻找粗制硫酸锌净化除杂的较佳条件,在探索性实验的基础上,以中和剂的选择,氧化除铁砷铁砷摩尔比、双氧水加入量,置换锌粉加入量等作为影响因子,进行试验,试验结果表明选用氧化钙作为中和剂,中和PH值4~4.5,氧化除铁砷双氧水为氧化剂,双氧水加入量为1.2倍,铁砷摩尔比为1.4,锌粉置换PH值4.8~5.2,反应温度45℃~55℃,锌粉过量系数为1.3。
选择碳酸钙、氧化锌、氧化钙和氢氧化钠为中和剂分别进行中和试验,试验条件为:中和温度80℃,中和时间3 h,中和PH值为4~4.5,反应结束后抽滤,滤液进行分析,试验结果见
条件变量 | 中和前液结果(g/L) | 中和后液结果(g/L) | |||||||
中和剂 | Cu | As | Fe | Cd | H2SO4 | Cu | As | Fe | Cd |
CaCO3 | 0.52 | 6.54 | 1.36 | 0.69 | 20.56 | 0.5 | 3.45 | 1.35 | 0.66 |
CaO | 0.53 | 3.43 | 1.38 | 0.68 | |||||
ZnO | 0.52 | 6.42 | 1.33 | 0.71 | |||||
NaOH | 0.53 | 6.31 | 1.40 | 0.68 |
由表可知:碳酸钙做中和剂与其它相比,中和渣带走的锌较多,锌损失较大,氢氧化钠做中和剂,钠进入硫酸锌溶液,当溶液中Na+浓度硫达到一定值时,会有Na2SO4∙10H2O的结晶析出,Na2SO4∙10H2O中的Na会抢占Zn的比例含量,成品锌含量会出现降低的趋势;以氧化锌做中和剂,中和前液中锌浓度高时,中和后液温度低时,会发生硫酸锌结晶,在实际生产中会堵塞管道,故本试验选用氧化钙做中和剂。
选择除铁砷前液PH值分别为2.5~3、3~3.5、3.5~4、4~4.5、4.5~5条件下进行试验,试验条件为:反应温度60~80℃,双氧水加入量为1.2,铁砷摩尔比1.4,反应结束后抽滤,滤液进行分析,试验结果见
条件变量 | 除铁砷前液结果(g/L) | 除铁砷后液结果(g/L) | ||||||
前液PH | Cu | As | Fe | Cd | Cu | As | Fe | Cd |
2.5~3 | 0.53 | 3.43 | 1.38 | 0.68 | 0.5 | 0.024 | 0.016 | 0.67 |
3~3.5 | 0.52 | 0.0016 | 0.0068 | 0.69 | ||||
3.5~4 | 0.51 | 0.0029 | 0.0015 | 0.66 | ||||
4~4.5 | 0.53 | 0.0004 | 0 | 0.66 | ||||
4.5~5 | 0.51 | 0.0017 | 0.0025 | 0.65 |
由表可知:除铁砷前液PH值为4~4.5时,除铁砷效果较好,继续提高前液PH值,亚砷酸锌易形成冻胶状物,不利于澄清,导致除铁砷效果不明显,故选用除铁砷前液PH值为4~4.5。
选择双氧水加入量分别为1.1,1.2、1.3、1.4条件下进行试验,试验条件为:PH值4~4.5,反应温度60~80℃,铁砷摩尔比1.4,反应结束后抽滤,滤液进行分析,试验结果见
条件变量 | 除铁砷前液结果(g/L) | 除铁砷后液结果(g/L) | ||||||
双氧水加入量 | Cu | As | Fe | Cd | Cu | As | Fe | Cd |
1.1 | 0.53 | 3.43 | 1.38 | 0.68 | 0.51 | 0.04 | 0.09 | 0.67 |
1.2 | 0.53 | 0.0008 | 0.001 | 0.69 | ||||
1.3 | 0.51 | 0.0397 | 0.0079 | 0.66 | ||||
1.4 | 0.5 | 0.027 | 0.0009 | 0.66 |
由表可知:双氧水加入量为理论用量的1.2倍时,除铁砷效果较好,继续增加双氧水用量,除铁砷效果不明显,且过量的双氧水将与锌粉反应,增加锌粉的消耗量,故选用双氧水加入量为1.2。
选择铁砷比分别为1.0、1.2、1.4、1.6条件下进行试验,试验条件为:PH值4~4.5,反应温度60~80℃,双氧水加入量为1.2,反应结束后抽滤,滤液进行分析,试验结果见
条件变量 | 除铁砷前液结果(g/L) | 除铁砷后液结果(g/L) | |||||||
铁砷比 | Cu | As | Fe | Cd | Cu | As | Fe | Cd | |
1.0 | 0.53 | 3.43 | 1.38 | 0.68 | 0.52 | 0.026 | 0.024 | 0.69 | |
1.2 | 0.51 | 0.015 | 0.017 | 0.68 | |||||
1.4 | 0.53 | 0.001 | 0.0005 | 0.70 | |||||
1.6 | 0.5 | 0.011 | 0 | 0.66 |
由表可知:铁砷摩尔比为1.4时,除铁砷效果较好,继续增大铁砷摩尔比,除铁砷效果不明显,故选用铁砷摩尔比为1.4。
首先对除铁砷后液采用氧化锌中和值PH值为4.8~5.2,根据标准电极电位差异,采用锌粉置换过程会产生氢气,考虑安全问题及锌的沉淀PH值,置换PH值选用4.8~5.2,置换反应温度的选择:温度高,氢的超电压会降低,即在置换的同时析出氢增多,置换反应速率会降低,因此本实验选择置换反应温度为45~55℃,按溶液中铜、镉含量计算锌粉理论加入量进行置换反应,以除去铜、镉。
选择锌粉过量系数1.1、1.2、1.3、1.4条件下进行试验,试验条件为:反应温度45~55℃,双氧水加入量为1.3,反应结束后抽滤,滤液进行分析,试验结果见
条件变量 | 置换前液结果(g/L) | 除铁砷后液结果(g/L) | ||||||
锌粉过量系数 | Cu | As | Fe | Cd | Cu | As | Fe | Cd |
1.1 | 0.53 | 0.001 | 0.0005 | 0.70 | 0.05 | 0.0008 | 0.0004 | 0.03 |
1.2 | 0.03 | 0.001 | 0.0004 | 0.03 | ||||
1.3 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 | 0.002 | ||||
1.4 | 0.009 | 0.0009 | 0.0002 | 0.005 |
由表可知:锌粉过量系数为1.3时,置换除杂效果最佳,继续增大锌粉加入量,置换除杂效果不明显,故选用锌粉过量系数为1.3。
从整个试验过程及试验数据中看出,由粗制硫酸锌生产硫酸锌产品最佳工艺条件为:用氧化钙中和粗硫酸锌溶液PH值至4~4.5,双氧水加入量为理论用量的1.2倍,铁砷摩尔比为1.4,反应温度60~80℃下进行氧化除铁砷反应,除铁砷后液用氧化锌中和至PH值4.8~5.2,锌粉过量系数为1.3,反应温度为45~55℃条件下进行置换除杂实验,采用单一变量法确定的最佳试验条件进行平行试验,反应结束后抽滤,滤液进行分析,试验结果见
试验编号 | 粗硫酸锌溶液结果(g/L) | 除杂后液结果(g/L) | |||||||
Cu | As | Fe | Cd | H2SO4 | Cu | As | Fe | Cd | |
1 | 0.75 | 8.97 | 4.23 | 1.18 | 15.69 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0001 |
2 | 1.56 | 15.69 | 3.45 | 0.52 | 20.58 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0001 |
3 | 0.39 | 20.17 | 4.89 | 0.97 | 10.36 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0001 |
4 | 1.17 | 13.22 | 5.01 | 0.56 | 25.69 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 |
综合试验结果表明,采用试验确定最佳工艺条件,除杂效果较好,除杂后液杂质含量均<0.001,效果显著。
将上述除杂后的硫酸锌溶液蒸发浓缩,浓缩至52~55波美度,冷却结晶,后抽滤,滤渣即为符合工业级标准的硫酸锌产品,滤液为结晶母液,返回系统使用。硫酸锌产品的成分见
序号 | Cu | As | Fe | Cd | Zn | 水不溶物 |
1 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0002 | 0.003 | 21.92 | 0.002 |
2 | 0.0002 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0008 | 22.15 | 0.015 |
3 | 0.0000 | 0.00003 | 0.0001 | 0.005 | 21.52 | 0.01 |
4 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0003 | 0.008 | 21.15 | 0.005 |
标准 | - | - | ≤0.05 | ≤0.010 | ≥20.92 | ≤0.10 |
由表可知:粗制硫酸锌经除杂后产出的硫酸锌产品符合标准HG/T2326-2015
1) 本文运用单因素试验法优化实验方案,研究由粗制硫酸锌生产硫酸锌产品的工艺条件,得出了最佳工艺条件:用氧化钙中和粗硫酸锌溶液PH值至4~4.5,双氧水加入量为理论用量的1.2倍,铁砷摩尔比为1.4,反应温度60~80℃下进行氧化除铁砷反应,除铁砷后液用氧化锌中和至PH值4.8~5.2,锌粉过量系数为1.3,反应温度为45~55℃条件下进行置换除杂实验,除杂效果较好。
2) 由除杂后液蒸发结晶得到的硫酸锌产品符合标准HG/T2326-2015