通过FactSage热力学计算软件计算当MgO为7%时得到CaO-SiO2-Al2O3四元渣系的等温相图,计算结果见
图2
。从
图2
可知,当MgO为7%时,CaO-SiO2-Al2O3四元渣系的熔点低于1500℃的范围有1区和2区,也就是蓝色区域。180 t LF精炼炉精炼渣需要满足钢水脱硫和脱氧的条件,需使用合适碱度和低熔点精炼渣,因此为了以最大限度的节约成本,将低熔点区域中SiO2质量分数低于18%的部分单独划分为2区。1区域虽然炉渣熔点较低,但是SiO2的质量分数在38%~73%,CaO的质量分数在8%~53%,碱度无法满足精炼需求,无法达到精炼效果,不能作为精炼渣应用到实践中,因此由相图中可知只有2区域的精炼渣系才能作为精炼造渣使用。2区域炉渣成分范围为:CaO 38%~52%,Al2O327%~61%,SiO20~18%。在2区内的炉渣熔点均在1500℃以内,这是由于CaO和Al2O3生成铝酸钙类盐的低熔点化合物造成,因此在冶炼中选用2区的炉渣成分范围就能够保证精炼效果,但是在此范围内精炼炉渣的成分还是比较宽,然后再结合炉渣的碱度(R)、钙铝比(ω(CaO)/ω(Al2O3))对炉渣的影响,逐步优化炉渣成分,以便得到最佳的精炼渣系。
Figure 1. Changes in isothermal phase diagrams of CaO-SiO2-Al2O3 slag systems with different MgO--图1. CaO-SiO2-Al2O3不同MgO渣系等温相图的变化情况--Figure 2. Isothermal phase diagram of CaO-SiO2-Al2O3slag system--图2. CaO-SiO2-Al2O3渣系等温相图--2.2. 碱度和钙铝比对渣系影响Figure 3. Effect of refining slag basicity and ω(CaO)/ω(Al2O3) on the melting point of refining slag--图3. 精炼炉渣碱度、ω(CaO)/ω(Al2O3)对精炼炉渣熔点的影响--Figure 4. Slag composition of MgO 7% CaO-SiO2-Al2O3 slag system--图4. MgO为7%CaO-SiO2-Al2O3渣系的炉渣成分--
Table 2. LF refined slag composition after adjustmentTable 2. LF refined slag composition after adjustment 表2. 调整后LF精炼渣成分
炉座
炉数
CaO%
SiO2%
MgO%
TFe%
R
Al2O3
钙铝比
1#平均值
12
50.87
9.43
6.95
0.45
5.40
30.81
1.7
10
53.43
14.21
6.68
0.61
3.51
34.00
1.6
5
50.38
13.93
6.96
0.65
4.66
33.28
1.5
4
50.44
15.82
6.93
0.63
3.68
32.28
1.6
2#平均值
11
50.03
11.46
6.93
0.83
4.71
33.38
1.5
12
51.20
10.68
5.83
0.71
3.83
30.46
1.7
1
50.23
10.83
6.60
0.65
4.79
31.03
1.6
11
51.38
12.04
6.68
0.70
4.64
30.10
1.7
总平均
50.90
12.39
6.73
0.65
4.34
31.71
1.61
4.2. 精炼工序全氧及氮的质量分数变化
选取180 t LF精炼前和180 t LF精炼后的全氧含量作对比,结果见
图5
。从
图5
可知,SPHC钢种在转炉冶炼后,在出钢过程中进行脱氧合金化,由于铝块脱氧及合金化,再加上钢包底吹氩的搅拌,180tLF精炼到站时钢水中的ω(TO)为20 × 10−6~50 × 10−6。180 t LF在精炼过程中通过电极加热、加铝粒或改质剂再次进行脱氧剂造白渣、吹氩搅拌等措施,LF精炼后的ω(TO)降至16 × 10−6~25 × 10−6。由此可见钢水中的全氧含量明显下降,钢水纯净度提高了,说明调整后LF精炼炉渣脱氧效果有了明显改善,经过炉渣的改进,试验造白渣工艺起到了很好地效果,明显的可以提高SPHC钢的纯净度。
Figure 5. Changes in total oxygen content of molten steel in each process--图5. 各工序钢液全氧量变化--4.3. 硫含量对比
选取炉渣调整前后180 t LF精炼炉出站时的硫含量进行对比,结果见
图6
所示。蓝色为炉渣调整前的硫含量变化情况,红色为调整后的硫含量变化情况,红色线条明显低于蓝色线条,充分说明了180 t LF精炼炉在精炼过程中通过按照目标精炼炉渣成分控制,炉渣的还原性提高,经过钢包底吹的搅拌脱硫,LF精炼结束时的硫含量由0.014%降至0.012%。说明LF通过调整后的炉渣还原性更强,炉渣熔点进一步降低,容硫的能力更大,脱硫效果明显好转。
Figure 6. Comparison of refined sulfur content before and after adjustment--图6. 调整前后的精炼硫含量对比--4.4. 连拉炉数的对比