Disposal of High Concentration Cyanide-Containing Waste Liquid by Alkali Chlorination and Complexation Precipitation
This paper discusses the pretreatment technology of high concentration cyanide-containing waste liquid by alkali chlorination and complexation precipitation. The cyanide removal efficiency is high and the effluent can meet the discharge standard of cyanide-containing waste liquid. The effects of pH value, REDOX potential (ORP), reaction time and complexing agent on the degradation of cyanide index in cyanide-containing waste liquid were investigated. The optimum conditions for disposal of cyanide-containing waste liquid by alkali chlorination and complexation precipitation were determined.
Alkali Chlorination Process
氰化物被广泛运用到我国很多化工行业中,例如制造颜料、印染助剂赤血盐等,且在电镀、炸药等领域被广泛应用。这些行业所产生的废水为含氰废水,含氰废水中由于工艺的不同主要产生无机氰废液和有机氰废液。其中,无机氰废液主要来源于合成无机含氰试剂,例如氰化氢等,有机氰废液主要来源于有机合成部分,例如丙烯腈、乙腈、甲基丙烯酸甲酯合成等,而部分电镀、染料生产企业等也会产生一些无机氰和有机氰废液
本文通过文献查询、实验研究确认了高浓度含氰废液的处置工艺为:碱性氯化法–络合沉淀法,在安全处置高浓度含氰废液的同时减少了处置成本,使高浓度含氰废液经处置后可以达标排放,本文的研究成果可给电镀行业处理高浓度含氰废液提供借鉴。
本文利用碱性氯化法–络合沉淀法处置高浓度含氰废液,使含氰废液可达标排放,具体反应原理如下:
首先通过两步氯化氧化法对高浓度含氰废液进行处置,但两步氯化氧化法无法对高浓度含氰废液处置完全,无法将氰含量降至0.5 mg/L以下。两步氯化法具体分为两步骤:
步骤一:向溶液中加入消石灰调节pH值,然后加入次氯酸钠,严格控制次氯酸钠的加入量,控制氧化还原电位。
CN−+ ClO−+ H2O→CNCl + 2OH−(1)
CNCl + 2OH−→CNO−+ Cl−+ H2O (2)
步骤二:向步骤一处置后的溶液加入稀硫酸调节pH值,然后向其中加入次氯酸钠,控制氧化还原电位。
2CNO−+ 3C1O−→CO2↑ + N2↑ + 3Cl−+ CO32−(3)
由于含氰废液通过两步氯化法处置未能达到排放标准,甚至由于氧化电位的控制不佳可能导致氰化物含量大于10 mg/L。因此向含氰废液里加入硫酸亚铁使其氰化物反应生成亚铁蓝固体络合物,经固液分离后,滤液氰含量 < 0.5 mg/L,达到排放标准,具体原理如下。
FeSO4·7H2O→Fe2++ SO42−+ 7H2O (4)
6CN−+ Fe2+→Fe(CN)64−(5)
2Fe2++ [Fe(CN)6]4−= Fe2[Fe(CN)6]↓ (6)
某企业产生的含氰废液,澄清透明。水质指标如下
项目 |
碱度(mmol/L) |
氰化物/mg/L |
TDS/mg/L |
氨氮/mg/L |
总氮/mg/L |
含氰废液 |
0.5 |
105,680 |
261,600 |
<200 |
32,198 |
含氰废液经过两步碱性氯化法+沉淀法处置后,氰化物含量 < 0.5 mg/L,达到排放标准。处置过程产生的次废收集起来交由有资质的单位处置,滤液经过蒸发、生化处理后达标排放。具体工艺流程图如
实验过程中用到的主要设备和仪器如
设备仪器名称 |
规格 |
生产厂家 |
电子天平 |
FA2104A |
北京普析通用仪器有限责任公司 |
磁力恒温搅拌器 |
90-4 |
上海精密科学仪器有限公司 |
便携式ORP计 |
OPR-2 |
杭州齐威仪器有限公司 |
pH计 |
PHS-3C |
上海精密科学仪器有限公司 |
实验过程中用到的主要实验试剂如
原材料及试剂 |
分子式 |
规格 |
来源 |
氢氧化钠 |
NaOH |
500 g |
国药集团 |
硫酸 |
H2SO4 |
500 mL |
国药集团 |
双氧水 |
H2O2 |
500 mL |
国药集团 |
七水合硫酸亚铁 |
FeSO4·H2O |
500 g |
国药集团 |
次氯酸钠 |
NaClO |
500 mL |
国药集团 |
取含氰废液100 mL,缓慢向其中加入硫酸,调节pH值为8.0~9.0,缓慢加入6 mL双氧水,溶液逐渐变成浑浊灰红色,并有少量气泡产生,取液体检测氰化物含量。
取含氰废液100 mL,混合均匀后加入稀硫酸,调节pH值为9.0~10.0,加入18 mL 10%硫酸亚铁溶液,溶液先变蓝到逐渐有蓝色沉淀产生。过滤后检测氰化物含量。
取含氰废液100 mL,加入氢氧化钠调节pH值为11.0,缓慢滴加次钠控制氧化还原电位为500 mV,反应1 h后,取样检测;然后加入硫酸调节pH值为8.0,缓慢滴加次钠控制氧化还原电位为600 mV,反应30 min后取样检测氰化物含量。
取含氰废液100 mL,加入氢氧化钠调节pH值为11.0,缓慢滴加次钠控制氧化还原电位为500~550 mV,反应1h后,加入稀硫酸调节pH值为8.0,缓慢滴加次钠控制氧化还原电位为600~650 mV,反应30 min后,向其中加入硫酸亚铁进行进一步处置,沉淀过滤后检测滤液氰化物含量。
污水水样 |
CN−(mg/L) |
|
含氰废液浓度 |
105,680 |
|
双氧水法处理后浓度 |
22,000 |
|
亚铁法处理后浓度 |
32,000 |
|
碱性氯化法处理后浓度 |
一次氧化 |
4000 |
二次氧化 |
26 |
|
碱性氯化–络合沉淀法 |
<0.5 |
从上述
本实验通过对pH值、氧化还原电位(ORP)、反应时间、络合剂对含氰废液中的氰化物指标降解的影响,利用单因素法寻找最佳的处置条件。
含氰废液浓度(mg/L) |
105,680 |
||||
PH值 |
11.0 |
10.0 |
9.0 |
8.0 |
7.0 |
处理后氰化物浓度(mg/L) |
160 |
86 |
50 |
26 |
27 |
向含氰废液中加入氢氧化钠调节pH值至11.0,通过加入次氯酸钠控制氧化还原电位为500~550 mV,反应1 h后,平均分为5组进行实验,一组不加硫酸,另外四组分别加入硫酸调节pH值为10.0、9.0、8.0、7.0,均继续加入次氯酸钠控制氧化还原电位为600~650 mV,反应30 min后,检测滤液氰化物含量。
从本文中反应式(1)可以知道次氯酸钠氧化氰化物时容易生成易挥发的剧毒化合物氯化氰,但是氯化氰在pH值大于10的情况下很稳定,在大量氧化剂存在下,可以很快水解为CNO−,因此首次氧化时要保证是在强碱的条件下进行,并且有充足的氧化剂。考虑人员安全以及经济效益,本文采用pH值为11.0的情况下进行氧化。
而从上述
向含氰废液中加入氢氧化钠调节pH值至11.0,通过加入次氯酸钠分别控制氧化还原电位为400~450 mV、450~500 mV、500~550 mV、550~600 mV,反应1 h后,加入硫酸调节pH值为8.0,继续加入次氯酸钠控制氧化还原电位为500~550 mV、550~600 mV、600~650 mV、650~700 mV,反应30 min后,加入硫酸亚铁进行深度处置,沉淀过滤后检测滤液氰化物含量。
含氰废液浓度(mg/L) |
105,680 |
|||
一级氧化还原电位(mV) |
400~450 |
450~500 |
500~550 |
550~600 |
一级氧化后氰化物浓度(mg/L) |
7500 |
6000 |
4000 |
4100 |
二级氧化还原电位(mV) |
500~550 |
550~600 |
600~650 |
650~700 |
二级氧化后氰化物浓度(mg/L) |
68 |
50 |
26 |
23 |
亚铁处置后氰化物浓度(mg/L) |
35 |
20 |
<0.5 |
<0.5 |
根据查阅文献可知ORP的值一级氧化控制在350~450 mv,二级氧化控制在450~600 mv,而从上述
向含氰废液中加入氢氧化钠调节pH值至11.0,通过加入次氯酸钠控制氧化还原电位为500~550 mV,分别控制反应时间为20 min、40 min、60 min、80 min后,加入硫酸调节pH值为8.0,均继续加入次氯酸钠控制氧化还原电位为600~650 mV,反应10 min、30 min、50 min、70 min后,加入硫酸亚铁进行深度处置,沉淀过滤后检测滤液氰化物含量。
含氰废液浓度(mg/L) |
105,680 |
|||
一级氧化时间(min) |
20 |
40 |
60 |
80 |
一级氧化后氰化物浓度(mg/L) |
8000 |
5600 |
4000 |
4000 |
二级氧化时间(min) |
10 |
20 |
30 |
50 |
二级氧化后氰化物浓度(mg/L) |
94 |
68 |
26 |
25 |
亚铁处置后氰化物浓度(mg/L) |
65 |
43 |
<0.5 |
<0.5 |
从上述
向含氰废液中加入氢氧化钠调节pH值至11.0,通过加入次氯酸钠控制氧化还原电位为500~550 mV,反应1h后,加入硫酸调节pH值为8.0,均继续加入次氯酸钠控制氧化还原电位为600~650 mV,反应30 min后,加入锌离子、铁离子、铜离子进行深度处置,沉淀过滤后检测滤液氰化物含量。
含氰废液浓度(mg/L) |
105,680 |
||
络合剂 |
锌离子 |
铜离子 |
铁离子 |
处理后氰化物浓度(mg/L) |
10 |
<0.5 |
<0.5 |
从上
根据此含氰废液的实验数据,拟定碱性氯化法–络合沉淀法处置高浓度含氰废液,控制首次氧化pH值为11.0,氧化还原电位为500~550 mV,反应时间1 h,二次氧化pH值为8.0,氧化还原电位为600~650 mV,反应30 min,络合剂选用铁离子,处置后氰化物含量 < 0.5 mg/L。结果如下
一级氧化pH值 |
一级氧化还原电位(mv) |
一级氧化时间(min) |
二级氧化pH值 |
二级氧化还原电位(mv) |
二级氧化时间(min) |
络合剂 |
处置后氰化物含量(mg/L) |
11.0 |
500~550 |
60 |
8.0 |
600~650 |
30 |
铁离子 |
<0.5 |
1) 本文采用碱性氯化法–络合沉淀法处置高浓度含氰废液研究方法相比较于单一法双氧水氧化法、硫酸亚铁法、碱性氯化法处置含氰废液的效果更好,处置后氰化物浓度 < 0.5 mg/L;且络合沉淀物产生较少,减少了后续固化稳定化和填埋的量,降低可次废的产生。
2) 通过实验研究氧化pH值为11.0,氧化还原电位为500~550 mV,反应时间1 h,二次氧化pH值为8.0,氧化还原电位为600~650 mV,反应30 min,络合剂选用铁离子处置高浓度含氰废液为最佳处置条件。
3) 目前该方法需采用两步法去除高浓度含氰废液,后续考虑是否通过其他氧化剂一步氧化破氰。