针对湛江钢铁焦炉项目打入PHC桩施工中出现的桩基上浮问题,在采用常规的竖向静荷载试验发现承载力不足之后,再采取土体破坏后继续加载试验、独桩静荷载试验和复压后静荷载试验等方法,研究软土地基桩基上浮现象、原因和处理措施。
Aimed at the pile up-floating problem of the driven PHC piles of the Zhanjiang Steel coke oven project, a conventional vertical static load test indicates that the load capacity is insufficient. Then further test methods, such as post soil failure successive load tests, single pile static load tests, post re-driving static load tests, are taken, and the pile up-floating phenomena, reason and treatment measures are studied.
张涛
宝钢湛江钢铁有限公司,广东 湛江
收稿日期:2015年11月30日;录用日期:2015年12月18日;发布日期:2015年12月22日
针对湛江钢铁焦炉项目打入PHC桩施工中出现的桩基上浮问题,在采用常规的竖向静荷载试验发现承载力不足之后,再采取土体破坏后继续加载试验、独桩静荷载试验和复压后静荷载试验等方法,研究软土地基桩基上浮现象、原因和处理措施。
关键词 :软土,管桩,桩基上浮,试验
湛江钢铁炼焦工程位于广东湛江东海岛,工程场地跨越海漫滩~海积平原及剥蚀台地两种地貌单元。炼焦工程1A焦炉属剥蚀台地地貌,原始地面标高10~23 m左右,属挖方区,最大挖方高度约14 m;1B焦炉位于海积平原地貌,原始地面标高2.5 m左右,属填方区,最高填方厚度约6.5 m。场地整平后地面平坦,标高在8.43 m~9.20 m之间。1A焦炉地下40 m范围内主要由较软弱的湛江组粘土层和3~4层厚度2 m~5 m密实的含粘性土中粗砂土层组成;1B焦炉上部为稍密素填土、中部有海相淤泥、下部与1A焦炉相似。
综合考虑工程造价、工期、现场环境等因素,湛江钢铁项目对荷重较大或沉降要求严格的建筑物基础采用PHC桩。焦炉基础承受的荷载较大,采用桩顶送入地表下约4.5 m,长度34 m的IIIdPHC600-AB-130桩[
利用工程桩在1A焦炉基础区域内进行三组PHC单桩竖向静荷载试验[
经研究分析现场所检测的159#、190#、200#单桩竖向抗压静载试验均加载至4320 kN时桩顶总沉降量为94.60 mm、89.78 mm、150.40 mm,Q~S曲线出现陡降,最后一级荷载的沉降量大于上一级荷载沉降量的5倍,且荷载不能稳定,则终止加载,取前一级加载值3600 kN为该批桩极限承载力,159#、190#卸载完毕时残余沉降量分别为88.49 mm、87.31 mm。159#桩Q~S (荷载~沉降)曲线如图1所示。
通过对159#、190#、200#试桩静试验数据研究分析,该批桩的承载力特征值为1800 kN,是设计预先要求值的一半,并且静载试验的Q~S曲线形态非常相似,说明该批桩的承载力不满足设计要求。用其他检测方法检查桩身是否存在缺陷:
1) 低应变检测桩身完整性
对159#、190#、200三根试桩在静载试验前及静载试验后,低应变检测全部为I类桩,桩身结构完整性完好,均未发现桩身质量缺陷。
2) 高应变检测桩身完整性及单桩承载力
对三根试桩进行高应变检测,其中在做高应变检测时159#、190#桩位被占,不具备检测条件,用附近相同桩型的169#和231#桩代替。高应变检测结果表明:169#、200#、231#三根桩全部为Ⅰ类桩,桩身结构完好,但其对应的承载力分别为4654 kN、3506 kN、3900 kN,均未达到设计要求。
3) 内壁摄像检测桩身完整性
图1. 159#桩Q~S关系曲线
采用内壁摄像对三根试桩进行内窥检测,其中159#桩检查深度30 m,内壁完好,接头质量较好,在桩顶以下23.6 m左右处出现环向裂纹,存在一处轻微不利缺陷;190#桩检查深度6 m,桩洞被堵,无法内窥;200#桩检查深度23 m,内壁完好,接头质量较好,无缺陷。
内壁摄像检测结果表明,159#、190#、200#三根桩没有被发现存在影响桩身结构承载力的不利缺陷。
通过静载试验、低应变、高应变、内壁摄像检测及场地地质情况等综合因素分析,发现上述三根桩桩身结构都是完整的,但是单桩承载力均不满足设计要求。考虑到该区域桩可能存在上浮导致单桩承载力不足,因此再制定三套桩基检测方案研究该区域桩是否存在上浮现象。
在相同的区域内选择两根工程桩128#桩和129#桩做土体破坏后继续加载试验,即桩在试验检测时出现第一次陡降后继续加载,观察静载曲线的型态。
129#单桩竖向抗压静载试验加载至5040 kN时,桩顶总沉降量为73.12 mm,Q~S曲线出现第一个明显陡降点,本级荷载的沉降量大于上一级荷载沉降量的5倍。继续加载至9600 kN时,桩顶总沉降量为211.98 mm,Q~S曲线出现第二个明显陡降点,最本级荷载的沉降量大于上一级荷载沉降量的5倍,且荷载不能稳定,则终止加载。
128#单桩竖向抗压静载试验加载至5040 kN时,桩顶总沉降量为58.46 mm,Q~S曲线出现第一个明显陡降点,本级荷载的沉降量大于上一级荷载沉降量的5倍。继续加载至9600 kN时,桩顶总沉降量为287.35 mm,Q~S曲线出现第二个明显陡降点,最本级荷载的沉降量大于上一级荷载沉降量的5倍,且荷载不能稳定,则终止加载。128#相对应Q~S曲线图如图2所示。
在相邻区域1B焦炉基础打入一根工程桩400#桩,周围未打其他工程桩,检测其承载力是否满足设计要求。经研究分析现场所检测的400#单桩竖向抗压静载试验,当加载至最大加载量7200 kN时,桩顶总沉降量为43.87 mm,Q~S曲线相对平滑,未出现明显的拐点和曲折。则该桩极限承载力Qu≥ 7200 kN。其测试的承载力满足设计要求。相对应Q~S曲线图如图3所示。
将1A焦炉基础已经沉桩完成的工程桩进行复压,在其中挑选183#、184#两根做静载试验,休止14
图2. 128#桩Q~S关系关曲线
图3. 400#桩Q~S关系曲线
天后检测其承载力是否满足设计要求。
由于1A焦炉基础复打比较困难,所以桩的复位采用复压法[
经研究分析现场所检测的183#、184#单桩竖向抗压静载试验,当加载至最大加载量6800 kN时桩顶总沉降量分别为30.40 mm、28.89 mm,卸载完毕时残余沉降量分别为16.41 mm、12.19 mm,Q~S曲线均相对平滑,未出现明显的拐点和曲折。则该桩极限承载力Qu ≥ 6800 kN。其测试的承载力满足设计要求。184#桩相对应Q~S曲线图如图4所示。
因工程桩的顶端送入地表下约4.5 m,打桩过程中不易发现桩的上浮现象。
通过上述静载试验分析,在相同区域的128#、129#做静载试验的桩,当加载至5040 kN时,分别出现第一次陡降,沉降量达到58 mm、73 mm,按照方案的要求继续加载,当加载至9600 kN时,分别出现了第二次陡降,沉降量达到287 mm、211 mm,该沉降量对应的荷载值不满足设计要求,且两次陡降
图4. 184#桩Q~S关系曲线
段的沉降量之和分别为150 mm、140 mm。在相邻1B焦炉基础工程桩与1A焦炉基础复压后的工程桩,分别加载至7200 kN、6800 kN时,其沉降量对应的承载力均满足设计要求。由于1A焦炉基础工程桩在复压过程中,其复压的沉降量大致在130 mm~390 mm之间,与该区域128#、129#两根桩静载试验的两次陡降段的沉降量相同,说明该区域桩的确存在上浮现象。
经研究分析,可能引起该区域工程桩存在一定量的上浮现象的原因有以下2点:
1) 高密度布桩有可能使桩上浮。炼焦工程1A、1B焦炉基础工程桩均选择的是3.0×2.7m的格网布置,每台打桩机每天平均施工5套工程桩,该场地地层以饱和、高塑性、强结构性粘土为主,渗透系数为10-7cm/s,渗透性较差,根据类似场地打桩引起超孔隙水压力的理论研究和实测结果[
2) 地应力的变化有可能使桩上浮。炼焦工程1A焦炉为挖方区,最大挖方高度14 m,平均10 m以上。前阶段压力的卸除,土体产生回弹,由于该区域粘土有湛江组粘土的性质,塑性指数、液限比较高,局部塑性指数高达26、液限高达56%,且后期回弹稳定,即形成新的应力平衡会持续较长时间。
事实上,软土地区密集打入混凝土桩而导致上浮问题在80年代初宝钢一期工程中曾出现过[
在以上试验基础上,并经专家会议讨论决定:对存在上浮的384套桩全部采用800 t的静力压桩机进行复压处理,同时将压桩机的配重增加至680 t,控制最大压力不大于600 t并控制压桩速度,辅以过程监测。结果最大压下量284 mm,最小压下量79 mm。
复压结束后,随机抽取3根桩做静载试压,全部达到设计承载力要求。
渗透性较差的软土场地密集打入混凝土预制桩,会发生超孔隙水压力积累,在地基土有回弹或有回弹趋势下,易导致桩的上浮。
控制打桩进度或减少打桩挤土量,可以减小超孔隙水压力积累,减小桩的上浮。
试验也验证了复压或复打是处理桩基上浮问题的可靠方法。
张 涛. 湛江钢铁焦炉桩基上浮问题静载试验和分析Static Load Test and Analysis on the Pile Up-Floating Problem of the Zhanjiang Steel Coke Oven Project[J]. 冶金工程, 2015, 02(04): 192-197. http://dx.doi.org/10.12677/MEng.2015.24027